 
			安全生產(chǎn)
“四點班機頭卡矸誤時二十分鐘,零點班機頭卡矸誤時二十五分鐘。”近日,在陜煤小保當?shù)V業(yè)公司一號煤礦綜采隊班前會上,技術(shù)員白琪匯報著生產(chǎn)班誤時情況。
綜采工作面在生產(chǎn)過程中,當圍巖頂板破碎時,落下的大塊矸石會導(dǎo)致機頭卡矸,不僅制約了生產(chǎn)效率,而且對作業(yè)人員安全造成一定隱患。為此,如何巧妙破碎機頭處的矸石成為了綜采隊亟待解決的問題。
“哪里有提升,就撲在哪里”秉承著這樣的創(chuàng)新理念,作為勞模創(chuàng)新工作室“領(lǐng)頭羊”的綜采隊副隊長王曉鵬,在工作面安裝調(diào)試完成后便“駐扎”在了機頭這里,詳細觀察機頭卡矸的過程細節(jié),尋找解決辦法……
憑借著多年的經(jīng)驗,王曉鵬回想起曾擔任掘進工時,利用錨桿鉆頭破碎大塊夾矸時的方法,他發(fā)現(xiàn)工作面支架液壓動力足,操作簡單,如果做成一個大號的破碎鉆頭的話,那卡矸問題就不足一提了。有了借用支架液壓這個好靈感,他帶領(lǐng)勞模工作室技術(shù)團隊共同出點子、想對策、畫草圖,最終確定了液壓“破碎錘”圖紙。在制作加工過程中,更是對“破碎錘”細節(jié)設(shè)計深入構(gòu)思,確保設(shè)備的安全可靠。

通往成功之路總不會是一帆風(fēng)順。在接下來一次生產(chǎn)過程中,連續(xù)兩塊大矸堵在機頭位置,多次運輸機啟停都未能疏通。而處于試驗階段的破碎錘,由于與支架護幫連接不可靠,沒有穩(wěn)定支撐,無法有效發(fā)揮其作用,只能繼續(xù)通過人力將大矸分解開來才能繼續(xù)生產(chǎn)。
一次失敗并不能說明什么,工作室技術(shù)人員對當天問題做好試驗記錄,針對與支架護幫連接不可靠問題進行深入研究,尋找解決方案。

很快,破碎錘連接板改造完成,通過切割支架護幫凸起部分,增大破碎錘連接板可利用面積,提高破碎錘的連接穩(wěn)定性。當運輸機機頭再次堵大矸時,機頭看護工不需進入運輸機,而是站在支架控制器旁操作支架,調(diào)整支架護幫形態(tài),點動破碎錘電磁閥按鈕,僅此一下,大塊矸石碎成三小塊,僅僅不到一分鐘工作面便再次恢復(fù)正常生產(chǎn)。
自此之后,工作面機頭卡矸問題得到有效解決,《支架液壓破碎錘》的創(chuàng)新應(yīng)用也得到其他兄弟礦井的推廣,極大地降低了由工作面機頭夾矸而導(dǎo)致的誤時影響。(姚子祥)


