 
			科技引領未來,創新推動發展。韓城礦業公司面對地質災害復雜,掘進單進水平較低,采掘接續受到制約的問題,經充分調研,引進TBM硬巖掘進機快速掘進設備和工藝,先后在桑樹坪礦和王峰煤礦安裝應用三套TBM硬巖掘進機,如今,TBM硬巖掘進機已成為公司巖巷掘進的主力軍,月度最高進尺420米,截止4月底累計進尺8583米,為提升掘進效率、推進礦井發展發揮“新質生產力”作用。

科技攻關 破解難題
韓城礦業公司開展“產學研”一體化合作,推進復雜地質條件下巖巷快速掘進工藝研究試用、創新攻關,在TBM硬巖掘進機使用過程中,解決了一個又一個難題,不斷刷新掘進進尺紀錄。
“掘進過程中遇到的最大的問題是用水量掌握不好,造成矸石帶水量大,導致皮帶拉稀貨,粘住刀具,粘倉堵倉,影響生產。”科研人員和廠家技術員經過兩個多月的試驗,終于找到進水量與刀盤轉速的合適配比。通過增添流量計、改善錨桿鉆機水套、減少刀盤用水,調整刀盤轉速、用水參數等優化工藝流程,實現了出貨順利、降塵、消塵。
針對TBM轉彎巷道施工,因轉彎角度大,皮帶無法正常開啟,影響施工這一難題,科研人員與廠家共同協商,提出增加驅動滾筒,實行雙驅動滾筒帶動,增大驅動壓力的方法,改造配套皮帶,成功解決問題,順利完成半徑40米、角度180度的小半徑、大角度轉彎段施工。
針對遇到的頂板破碎垮落、特殊地質構造帶等問題,通過更換支護形式、改用新型網片補強支護、頂板上方注漿、提前支護留頂等方法,強化頂板管理,嚴格把控施工質量,最終安全穩定度過頂板破碎區域。

掘進進尺 不斷刷新
在井下TBM主控室,技術人員正在操作機器,對整機進行控制,實現推進、換步、監控、通訊、導向控室操作,顯示實時數據和視頻監控畫面,操作方便快捷。“該設備具有施工安全性好、成巷質量高、除塵效果好等優點。”桑樹坪礦掘進一隊技術員趙海龍介紹。
桑樹坪礦掘進一隊隊長余峰表示:設備剛安裝時,如何讓職工更好地使用,讓其盡早發揮作用成為科研團隊和管理人員思考的重點問題。 我們采取“送出去、請進來”的方式,多次組織專人到設備生產廠家進行理論與實踐操作培訓,確保作業人員技術熟練操作設備,使TBM硬巖掘進機充分發揮其性能。
“TBM自帶鉆錨平臺和液壓支架防護系統,3分鐘打一個錨桿,15分鐘打一個錨索,與傳統錨桿鉆機相比,安全系數大大提高,支護效率提高3倍,節省了人工,操作起來省時省力。”技術員趙海龍表示。
桑樹坪礦通過科學合理組織人員施工,強化現場管理、人員培訓、標準化作業等重要環節,及時解決生產過程中遇到的各類問題。
王峰煤礦2023年先后安裝了“奮進號”“建功號”兩套TBM硬巖掘進機。使用過程中,王峰煤礦、設備廠家、施工單位精誠合作,通過反復摸索、調試、優化、改進,先后克服頂板過破碎帶、支護時間較長、刀盤磨損嚴重、運輸系統復雜等不利因素,實現“同步掘進、同步支護、同步鋪底”,單進水平持續提升,累計掘進4908米,單日最高進尺25米,創造月進尺420米記錄,為在建礦井硬巖掘進積累了經驗。
TBM硬巖掘進機在韓城礦業公司投入使用后,優勢凸顯,巖巷掘進進入“快車道”,巖巷掘進紀錄不斷刷新。(程仙芳)


