6月,陜煤檸條塔礦業生產繁忙,在洗選車間,被篩選出來的精煤在洗完“澡”后,隨著篩板振動,蹦蹦跳跳進入下一個生產流程……每天,這里將產生優質煤炭6.5萬噸。

近年來,該公司正確處理質量、市場、效益的辯證關系,想方設法提升原煤入洗率,狠抓洗選過程質量管控,全力維護“檸化一號”品牌優勢,確保煤炭產銷兩旺。
好煤是洗出來的,該公司按照“環節最簡、系統最優、效率最高、效益最佳”目標,用一年半的時間完成了選煤廠技術改造工程,使煤炭洗選量與礦井生產能力相匹配。
選煤廠改造后的變化十分明顯,實現了精準分選矸石、降低精煤損失,提高產品發熱量;實現了6毫米以上原煤全入洗,滿足6種生產方式,做到定制化生產,滿足客戶需求。
“在改造之前,塊煤率約為15%,現在是21%,原煤入洗率達到92%,日均可增效505萬元。”該公司洗選煤運營中心高級業務主管白文兵說。
而且,秉承“不拋棄一粒煤”的原則,使用“弧形篩+煤泥離心機”組合設備,對0.5mm-0.15mm級粗煤泥進行脫水回收;利用“濃縮機+空氣串流快開式隔膜壓濾機”組合設備,對0.15mm-0mm級細煤泥進行回收,力爭效益最大化。
同時,針對煤炭發熱量、塊煤率提升等關鍵問題,該公司組織專業人員,先后到涼水井礦業公司、曹家灘礦業公司、黃陵礦業公司二號礦等單位選煤廠對標5次,9項成果得到轉化應用,實現利潤100余萬元。
另外,今年5月份,該公司完成了選煤廠智能化升級改造,并配套智能化選煤系統。走進集控室,一面無縫拼接的曲面大屏讓人眼前一亮,在集控員郭亮的遠程操控下,原煤被精準分類駛入筒倉、槽倉。

郭亮介紹,新的選煤系統采用大量先進的在線監測、傳感器技術、視頻分析技術和無線通信技術,做到生產車間監控全覆蓋,實現生產數據自動存儲、制表、上傳,并進行智能分析和決策。
更便捷的是,該公司還開發了智慧選煤APP,職工只需登錄手機,就可查詢產品能耗、產品產量、視頻監控、隱患登記、定期維護處理等25項重點工作進展情況,極大降低了勞動強度,提高工作效率。
現在,該公司每天煤炭洗選量保持在6萬噸至7萬噸區間,經過清洗的“檸化一號”輕裝上陣,乘著火車、汽車源源不斷涌向省內外。(徐峰 劉文龍)


