
今年以來,陜煤層氣公司緊緊圍繞生產經營目標任務,外拓市場,內強管理,助推公司提質增效步入了“快車道”。在內挖潛力方面,同樣也跑出了降本增效“加速度”,先后出臺十三條措施,實現全流程閉環管控,一季度收入同比增加18%,主營業務成本同比降低10.5%,利潤創新高。
著眼全面布局,上下聯動增強“推動力”
該公司利用各種途徑向全體職工宣傳降本增效對企業的重要性,使職工充分認識降本增效的意義。同時出臺《降本增效管控措施》,成立降本增效領導小組,設定降本增效總目標,各分、子公司設有具體指標,細化時間節點,明確落實責任,形成“千斤重擔人人挑,人人肩上有指標”的良好氛圍,以艱苦奮斗、勤儉節約的精氣神齊抓共管降成本。
抓住管控結合,分類施策增強“滲透力”
該公司采取“兩管兩控”管、控結合措施,覆蓋公司成本全范圍。材料費、電費、水費、修理費、直接人工、外包工程、運輸費等可控變動成本是企業成本控制的重點領域,以過程控制為主。機關經費、財務費用等可控固定成本屬于期間費用,以考核控制為主。安全費用、排污費、環評費用、所得稅費用等不可控變動成本,雖然與產量正向相關,但是很難直接施控,重點在源頭上加以管理。折舊費、無形資產攤銷、長期待攤費用、房租等不可控固定成本,則以核算管理為主。截至3月末單項工程材料降低22%,機關經費中車輛使用費比同期降低7.6%。
緊盯項目成本,夯實效果增強“執行力”
今年以來,公司所屬各分、子公司把降本增效工作設置為重點工作,特別是在施工項目成本中,實施全過程,動態管控,群策群力,點子多效果好執行力強。
黃陵新泰二號風井瓦斯電廠為解決氣體含水量大、含硫引起的發電機組設備銹蝕、做功不良、單缸排溫高等問題,采用降溫脫水回熱干燥法進行氣源預處理,在輸氣主管道配置2臺氣液分離器,支管配置8套降溫脫水模塊及燃氣回熱模塊等附件,年降低成本約140萬元。春林河公司玉華1號、2號井場,優化了排采工藝,選用5型游梁式抽油機+打孔篩管+氣錨的組合進行排采,將減少作業次數,節月成本約5萬元。澄合分公司按照項目規模、采取只設立一名機長職,根據工作量等綜合情況進行定編定員,將縮減人員的工資以績效工資的形式發放給在崗員工,使工人的薪酬提高,生產積極性增強。項目人工費用同比降低8%。
突出兩促進,精打細算增強“內動力”
公司要穩定持續發展,做強做久,工程外包轉自營是根本途徑。該公司深度挖掘公司內部資源,組建職能部門和項目管理團隊,形成自己施工隊伍,減少外包工程。促進“小改小革”“修舊利廢”。成立以技術員、維修班長、技術骨干為核心的技術攻關小組,面向員工征集節支創效“金點子”。銅川分公司車間對逆止閥及逃生門等的改進,自主設計且加工,結構簡單,容易操作,且降低了成本。榆林分公司針對井下高壓水管使用率高,損壞率高的情況,對損壞的高壓水管進行重新加工,達到再利用要求。例如煤層壓裂軟化工程靜水埋設水管。一根4層的20m×Φ25mm高壓水管,價格在1.14萬元左右,單次使用成本0.11萬元左右,二次使用成本0.07萬元左右,按上述措施多次重復使用后,成本更少,每次重復利用后成本降幅約46.66%。
瞄準關鍵環節,示范引領增強“影響力”
在降本增效工作中,為解決動力成本過高、柴油機出現故障較多,尾氣排放不達標,鉆井作業連續性差噪音大等環保等問題。公司大力推動鉆機動力系統“油改電”,降低了能源成本,減少了環境污染,提升鉆井效益效率。“油改電”后電動驅動聲噪小、聲音污染低及無柴油廢氣污染,無施工環境特定要求,環保成本也相應降低。以地熱井施工為例,“油改電”后每口井的電費比使用柴油費用節約70萬元,經濟效益顯著。(張莉)


